酒鋼中板軋機(jī)軋制效率大幅提高
時(shí)間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
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今年初以來,針對(duì)中板軋機(jī)軋制效率低、能耗大等問題,酒鋼煉軋廠中板作業(yè)區(qū)大力實(shí)施中板軋機(jī)自動(dòng)軋制控制程序改進(jìn)之自動(dòng)接鋼和提前送鋼程序開發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)接鋼和提前送鋼功能,大幅提高了中板軋機(jī)軋制效率,節(jié)約了電能消耗,還可實(shí)現(xiàn)年經(jīng)濟(jì)效益194.9萬元。
中板軋機(jī)原自動(dòng)軋制過程控制是單一的順序控制,只有軋機(jī)中的軋件軋完送入快冷區(qū)域后,才能開始下一個(gè)軋件的軋制。在這期間,軋區(qū)設(shè)備處于等待狀態(tài),根據(jù)板子長度的不同,等待時(shí)間約6秒~12秒,從而造成軋機(jī)軋制效率低、能耗大的問題。
在項(xiàng)目實(shí)施過程中,該作業(yè)區(qū)將中板原自動(dòng)軋制過程控制從單一的順序控制改造為可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)接鋼和提前送鋼的復(fù)式順序控制,實(shí)現(xiàn)當(dāng)前一塊軋件軋制至最后一道次時(shí),下一個(gè)軋制過程即開始運(yùn)行,前一塊軋件板尾出軋機(jī)輥縫,下一塊軋件便開始軋制,從而使軋件與軋件之間的軋制過程充分銜接;解決原自動(dòng)控制程序存在的數(shù)據(jù)分區(qū)矛盾,改進(jìn)自動(dòng)軋制控制程序,可實(shí)現(xiàn)軋制過程提前送鋼,縮短軋件軋制間歇時(shí)間2秒以上,大幅提高軋機(jī)效率,降低軋區(qū)設(shè)備等待狀態(tài)浪費(fèi)的能耗;縮短軋機(jī)前1、2、3、4、5、6組和機(jī)后1、2、3組輥道空轉(zhuǎn)等待時(shí)間,降低設(shè)備損耗和能耗;實(shí)現(xiàn)自動(dòng)接鋼,降低手動(dòng)干預(yù)頻次,減少手動(dòng)干預(yù)帶來的自動(dòng)軋制異常中斷而產(chǎn)生的非計(jì)劃產(chǎn)品,提高成材率。
項(xiàng)目實(shí)施后,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)試,在軋制普碳板時(shí),根據(jù)板坯大小和軋制規(guī)程不同,每班8小時(shí)可比原先多軋制5塊~9塊鋼。該項(xiàng)目的成功實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)接鋼,杜絕了操作工手動(dòng)接鋼因時(shí)間掌握不好、誤操作造成自動(dòng)軋制中斷產(chǎn)生非計(jì)劃產(chǎn)品的情況。同時(shí),該項(xiàng)目打破了原始中厚板四輥可逆軋機(jī)傳統(tǒng)的控制方式,大幅度提高了軋機(jī)的軋制效率。